引 言jrT壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
某客滾船為 ABB 第三代電力推進船舶,有 4 臺MAK9M25 型柴油機作為發(fā)電機使用,發(fā)出的 6. 6kV 交流電經(jīng)推進變壓器轉(zhuǎn)變?yōu)?690 V 交流電,驅(qū)動2 臺吊艙式永磁變頻電機帶動螺旋槳工作。柴油機由供油單元 CRGD2. 4A 供油( 180 cSt 燃油) ,該船
共有 2 套供油單元,每 2 臺柴油機共用 1 套供油單元,另有 2 臺 750 kW 的艏側(cè)推器。
1 故障現(xiàn)象
供油單元管系原理圖見圖 1。
當(dāng)船舶靠離港口、柴油機逐漸增加負荷或定速航行( 83% 負荷) 時,本船 1#供油單元的燃油壓力穩(wěn)定,基本維持在 4. 5 bar 左右,無明顯波動跡象; 當(dāng)船舶靠離港口、柴油機突加突減負荷或啟動艏側(cè)推器時,1#供油單元出現(xiàn)燃油壓力低( < 3. 0 bar) 報警,或循環(huán)泵的備用泵啟動( 燃油壓力 < 2. 8 bar 時備用泵啟動) 現(xiàn)象。觀察燃油壓力表的變化情況,與報警相符,排除誤報警的可能。
因此種現(xiàn)象僅維持幾秒到幾十秒,然后壓力又自動恢復(fù)正常,并且在 1 個多月內(nèi)每次靠離港口時均出現(xiàn)該現(xiàn)象,故筆者分析其原因和排除故障,供同人參考。
2 故障分析與處理
供油單元燃油壓力瞬間降低,很可能是安全閥在壓力脈沖沖擊下瞬間起跳造成的。
( 1) 供油單元的系統(tǒng)安全閥故障。本船曾出現(xiàn)過供油單元系統(tǒng)壓力低的故障,發(fā)現(xiàn)是供油單元安全閥關(guān)閉不嚴(yán)造成的,故在安全閥前的法蘭上加裝盲板進行封堵試驗。起初未考慮系統(tǒng)安全閥有問題,但檢查時發(fā)現(xiàn)安全閥的調(diào)節(jié)螺栓已經(jīng)全部旋松,一旦盲板銹蝕,在系統(tǒng)壓力的脈沖下安全閥起跳,使壓力瞬間降低。
由于船舶在航行途中無法檢查盲板,因此旋緊安全閥后進行試驗,但靠港啟動 2 臺艏側(cè)推器時依然出現(xiàn)壓力低報警。靠泊后,供油泵( HP1、HP2) 及循環(huán)泵( HP3、HP4) 停止運轉(zhuǎn),拆下盲板檢查發(fā)現(xiàn)已經(jīng)腐蝕銹透,再次用盲板進行封堵。試驗發(fā)現(xiàn)負荷波動時故障依然存在,故拆除盲板。
( 2) 回油筒( HT1) 放氣電磁閥( M) 故障。通過放氣電磁閥( M) ,可將供油單元回油筒的空氣排出到重油日用柜。若放氣電磁閥( M) 不能開啟,則回油筒中會留存較多空氣,對燃油的壓力波動產(chǎn)生一定影響。同時,由于 2#供油單元放氣電磁閥出口管的溫度明顯高于 1#供油單元放氣電磁閥出口管的溫度,因此懷疑 1#供油單元放氣電磁閥( M) 不能開啟,使得回油筒的空氣不能排出。電磁閥的電磁線圈測量正常; 拆檢回油電磁閥時發(fā)現(xiàn)電磁閥膜片老化破損,電磁閥工作不正常,換新電磁閥總成; 拆下回油筒( HT1) 的放氣浮球控制裝置,清潔電磁閥的控制浮球; 檢查控制閥密封面正常,對回油筒進行手動放氣。但靠離泊負荷突變時,壓力低報警故障依然存在。
( 3) 供給泵旁通管路調(diào)壓閥( 即燃油壓力自動調(diào)節(jié)閥 HR1、HR2) 及供給泵( HP1、HP2) 、循環(huán)泵( HP3、HP4 ) 的自身安全閥故障。供 給 泵 ( HP1、HP2) 是三螺桿泵,其壓力的調(diào)節(jié)通過旁通管路調(diào)壓閥( HR1、HR2) 自動調(diào)節(jié)。拆檢調(diào)壓閥,檢查閥、閥座和調(diào)節(jié)彈簧,未見異常; 拆檢供給泵、循環(huán)泵,檢查螺桿、襯套、安全閥和彈簧,未見異常; 將供給泵、循環(huán)泵與 2#供油單元的泵進行互換配對試驗,依然出現(xiàn)壓力低報警。
根據(jù)上述 3 個方面的分析,發(fā)現(xiàn)故障依然存在,并且每項主要工作檢修完后,供油單元的燃油壓力變化情況分為: ( 1) 供給泵、循環(huán)泵的壓力都降低。
( 2) 供給泵壓力不降,但循環(huán)泵的壓力下降。( 3) 開始時供給泵壓力不降,循環(huán)泵壓力降; 等循環(huán)泵壓力慢慢增大后,供給泵壓力慢慢降低,隨后恢復(fù)正常。
3 故障排除
某日,筆者在 1#供油單元前觀察燃油壓力變化情況時,在啟動艏側(cè)推器的瞬間突然發(fā)現(xiàn)
流量計( 見圖 2) 突然卡滯不動; 此時機艙報警系統(tǒng)出現(xiàn)燃油壓力低報警,大約 5 s 后流量計又開始轉(zhuǎn)動,燃油壓力逐漸恢復(fù)正常。于是筆者將流量計旁通閥( 10) 開啟,關(guān)閉量計的進口閥( 11) 、出口閥( 12) ,停止流量計的使用。連續(xù)使用 3 d,未再出現(xiàn)燃油壓力低報警,說明整個供油單元壓力瞬間低是由流量計故障導(dǎo)致的。
橢圓齒輪流量計由流量變送器與計數(shù)機構(gòu)組成,變送器的主要部分由 1 對橢圓齒輪轉(zhuǎn)子的計量室與密封聯(lián)軸器組成。計量室內(nèi)由 1 對橢圓齒輪和蓋板構(gòu)成月牙形空腔,作為流量計的計量單位。橢圓齒輪依靠流量計進、出口處的壓力差推動旋轉(zhuǎn),從而不斷地把進口處的液體經(jīng)月牙形空腔計量后送到出口處。橢圓齒輪每轉(zhuǎn)動 1 周流過的液體總量是月牙形空腔的 4 倍。密封聯(lián)軸器將橢圓齒輪旋轉(zhuǎn)的總數(shù)以及旋轉(zhuǎn)的速度傳遞給計數(shù)機構(gòu),通過指針顯示和字輪累積即可知曉通過管路中的液體數(shù)量。由于供柴油機所需的燃油都要經(jīng)過流量計,而流量計變送器是個橢圓形的齒輪轉(zhuǎn)子,一旦流量計不轉(zhuǎn),即橢圓齒輪停止轉(zhuǎn)動,那么就會導(dǎo)致供油中斷,燃油進機壓力降低。
拆檢流量計時,發(fā)現(xiàn)橢圓齒輪流量計內(nèi)部的軸套( 見圖 3) 嚴(yán)重腐蝕,軸套與軸之間間隙過大,造成流量計在運轉(zhuǎn)過程中遇到負荷突變時,就會出現(xiàn)齒輪軸在軸套內(nèi)竄動,造成齒輪偏磨而出現(xiàn)短暫卡阻的現(xiàn)象。在電網(wǎng)負荷的波動下,流量計的橢圓齒輪又開始轉(zhuǎn)動,繼續(xù)供應(yīng)燃油,使燃油壓力逐漸恢復(fù)正常。
換新流量計,后續(xù)再未出現(xiàn)過壓力低報警和壓力突變的現(xiàn)象,故障得到排除。
4 經(jīng)驗和教訓(xùn)
造成橢圓齒輪流量計齒輪卡阻或不轉(zhuǎn)動的原因包括: 管路內(nèi)有雜物、被測液體中有雜物、軸套磨損過大造成齒輪運轉(zhuǎn)不正常、被測液體溫度過高、流量計變形、齒輪與流量計體相碰等。
輪機員必須每半年對流量計進行清潔、檢查并測量間隙,確保工作狀態(tài)良好。平時要加強燃油的預(yù)處理工作,做好燃油的沉淀和凈化工作,定期清洗濾器,并檢查濾網(wǎng)是否破損,控制好燃油的溫度等。輪機長必須對設(shè)備的維護保養(yǎng)嚴(yán)格把關(guān),履行好提醒和監(jiān)督的職能,在關(guān)鍵環(huán)節(jié)上須親自指導(dǎo)。
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